中國從20世紀50年代初開始生產不銹鋼。2000年以來,對鋼鐵行業結構進行了調整,采取一系列鼓勵不銹鋼行業發展的政策措施,使中國不銹鋼煉鋼生產實現跨越式發展,從1999年的35萬t增長到2003年的177.8萬t,年均增長率約50%,成為名名列第4位的不銹鋼煉鋼生產大國。
AOD爐是精煉不銹鋼的主要設備,目前上約有1-175tAOD爐155臺,其中1/2在不銹鋼廠,其余在鑄造廠。AOD精煉的不銹鋼產量約占不銹鋼80%以上。
中國臺18tAOD爐自1983年9月投產以來,目前約有1-40t AOD爐20多座,其中18t以上AOD爐共8臺(包括太鋼3x40t、大連1x40t、浦東1x30t、上鋼五廠1x18t、長城118t和宜達lx18t等)。2004年,上鋼五廠60tAOD爐和上鋼一廠120t AOD爐的投產使中國AOD爐裝備水平有了明顯的提高。
目前AOD爐已累計生產不銹鋼200多萬t,積累了許多經驗。經過次改造,AOD爐容由18t擴至40t,生產能力由16萬t提高到40萬t。2004年實施第二次改造,爐容進一步擴大至45t,增設頂吹氧槍,縮短了冶煉時間;引進奧鋼聯家自動化控制系統,提高了冶煉控制精度;降低氨氣消耗,加大了除塵風機的除塵能力,改善了環境質量。經過兩次改造,太鋼AOD爐裝備水平達到先進水平。此外,太鋼還計劃實施日元貸款環保項目,6座18t化鋼電爐將被改造成一座90t超高功率化鋼電爐,這不但消除了化鋼速度慢的生產瓶頸,也使生產能力進一步提高到50萬t,大大改善了環境質量,實現了真正的清潔生產。
近年來,中國AOD生產的操作技術取得了明顯的成績,主要進展如下:
(1)爐襯壽命的提高
AOD爐的爐襯壽命是AOD生產的主要技術經濟指標,經過多年來的技術攻關,特別是在改進操作工藝(例如,降低電爐出鋼時的硅含量,改進AOD造渣制度,脫碳期堿度從0.5提高到1.0,還原期堿度從0.8-1.0提高到2.0-3.5以及采用優質耐火材料改進筑爐工藝等方面做了不少工作,AOD爐襯壽命普遍有了提高。太鋼AOD爐爐襯壽命平均達110次,高130次,其中使用太鋼自產耐火材料的平均壽命達92次。
(2)脫硫工藝的改進
中國AOD爐大多采用單渣法吹煉工藝。為降低鋼中S含量,采用快速脫S工藝,精煉期渣中堿度控制在2.5左右,鋼包添加SiCa,利用出鋼時強烈攪拌作用脫硫,使鋼中殘留適量鈣。改進AOD工藝后,脫硫率在70%以上。目前,太鋼不銹鋼中硫含量穩定在0.005%以下,平均0.0034%。
(3)含N不銹鋼冶煉
含N不銹鋼中的氮合金化主要有兩條途徑:一是加人氮化錳、氮化鉻等合金進行合金化,二是用氮氣直接合金化,后者具有較低的生產成本。AOD爐可以用氮氣直接合金化,因而,冶煉不銹鋼具有很大的優勢。太鋼在18t和40tAOD爐中應用氮在不銹鋼中的溶解、脫除理論,建立了氮合金化工藝模型,冶煉中不需要在線分析鋼中氮含量就能較為地控制成品中的氮含量,控制精±0.0135%。目前,太鋼已用氮氣直接合金化的方法應用該模型批量生產OCr19Ni9N、OCr19Ni9NbN、1Cr17Mn6Ni5N、00Cr18Ni5Mo3Si2N和00Cr22Ni5Mo3N等含氮不銹鋼鋼種。2003年,生產各類含N不銹鋼3.5萬t,取得了明顯的經濟效益。
(4)AOD除塵灰的利用 AOD爐冶煉時的粉塵量為鋼產量0.7%-1.0%,一般AOD粉塵中含Cr2O315%,NiO4%,CaO26%,Fe27%,MgO15%以及其它物質,粉塵粒度≤20μm,粉塵中Cr2O3和NiO是貴重金屬氧化物。若不回收,不僅造成資源浪費,也會污染環境。因此,如何回收AOD粉塵中的Cr、Ni二物是各不銹鋼煉鋼廠的重要課題。(來源:中國冶金工業網)
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